現階段,中國石化的主要煉化裝置要求實現以四年為一個周期進行檢修的目標,檢修期間改造任務重、檢修時間短、檢修隊伍分包多等因素已成為影響檢修質量的瓶頸。隨著帶有故障自診斷功能的智能儀表的逐步應用,使得儀表故障的預知性檢修多了一種技術手段,特別是DCS故障自診斷技術的普遍應用,極大減少了由于DCS故障而導致的非計劃停工事故。
但現場儀表或回路的中間回路環節大部分不具備這種故障自診斷功能,統計表明,日常不易引起注意的輔助儀表,恰恰是導致裝置跳車事故的主要因素,通過分析日常出現的儀表故障頻率和由此帶來的裝置運行風險,可以在裝置大檢修期間,針對各類儀表采取科學有效的預防性檢修策略。
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若閥門可以采用閥門診斷軟件進行故障診斷,則應根據診斷結果確定檢修范圍。閥門診斷能全面檢查閥門的狀況,包括閥內件和盤根卡澀問題,目前部分國外廠家的帶智能定位器的閥門已可以開展在線故障診斷。
對于電磁閥,應重點對它的端子接觸和線圈絕緣情況進行檢查。對于兩位五通電磁閥、氣路切換塊、機組停車電磁閥和電液轉換器,應考慮在每個檢修周期進行解體清洗檢查。對于部分特別重要的電磁閥,則應考慮每個檢修周期或幾個周期進行整體更換。
對采用有機玻璃罩杯的過濾減壓閥或調節手柄為塑料材質的過濾減壓閥,應進行逐步更換,避免因過濾器罩杯或調節手柄在使用過程中的突然破裂而導致調節閥的氣源失壓,一些國產品牌的過濾減壓閥還要特別注意濾芯的檢查,若發現有非金屬濾芯的則應全部更換,非金屬濾芯容易粉化,對定位器造成致命影響。鑒于此,對于新采購的調節閥,應從源頭上把好過濾減壓閥的選型關。
對帶恒節流孔的機械式定位器,在檢修期間應對其恒節流孔進行疏通(如HEP定位器)或吹掃(如KOSO定位器),并對噴嘴擋板進行清潔。
電源方面的另一個問題是220V(AC)單電源供電的聯鎖儀表設備,應保證在這路電源中斷后所在裝置不會跳車。雖然在石化廠中,大部分儀表設備已經按220V(AC)雙路供電配置或直流電源進行了供電,但一些儀表設備,如就地機組控制器、分析表、射線料位計往往是單220V(AC)電源供電的,對于這些設備應進行識別,對于單電源中斷后會造成裝置跳車的,則應進行改進,為確保識別工作全面不遺漏,在大檢修期間應做電源切換試驗,如圖6所示。首先拉開電氣側GPS輸出電源QF4,儀表控制系統運行正常,恢復送電;拉開UPS輸出側開關QF3,儀表控制系統運行正常,恢復送電;拉開GPS輸出側電源QF4,同時拉開UPS輸入側電源QF1,儀表控制系統運行正常,恢復送電。
除了國家規定的強檢儀表之外,對于其他儀表的校驗應進行調整,從有效性考慮,必須校驗的儀表建議為:
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